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大型鍋爐泵振動起因

發(fā)布時間:2015年10月16日 09:20   閱讀:4670   返回   來源:澤德
大型鍋爐泵振動起因
 
泵于2003年終隨爐革新進行大修,崩潰后發(fā)明第二、四兩級葉輪葉柄(輪轂)與導(dǎo)葉套間隙超標(規(guī)范間隙0.49mm/0.41mm),即改換該兩級導(dǎo)葉套,改換后的導(dǎo)葉套在機床上修整,轉(zhuǎn)子做動均衡。泵大修后投運發(fā)明,泵吐出側(cè)軸承振動大,振幅0.03mm左右,且振動隨轉(zhuǎn)速回升而回升,在5600r/min時高達0.06mm,事先為確保發(fā)電,該泵勉強運行。在一次主機因故跳閘后,該泵隨又啟動運行,發(fā)明泵吐出側(cè)軸承在5600r/min時,振動高達0。22mm,同時測得振動頻率2倍、3倍等高次諧波,周期性較突出,超次諧波絕對較少,停泵進行崩潰檢討。
  崩潰檢討狀況
  崩潰發(fā)明此次碰摩之處仍是二、四級葉輪葉柄與導(dǎo)葉套碰摩,其中第四級較重大,其他部位未發(fā)明顯著碰摩痕跡。根據(jù)上述兩次碰摩部位的狀況,對該兩級葉輪的中段在機床上檢討同軸度及止口配合尺寸,后果發(fā)明2#、4#中段配合止口緊動,有0.20mm左右。
  起因剖析
  兩次崩潰檢討發(fā)明問題發(fā)作的關(guān)鍵基本是一致的,不同的是碰摩水平帶來的后果有些差別。
  因為第一次發(fā)明2#、4#導(dǎo)葉套磨損間隙超標后,深刻剖析不夠,所以才發(fā)作第二次。鍋爐泵運動部分與轉(zhuǎn)子之間在拆卸與運轉(zhuǎn)時所需維持的同軸度請求很高,它重要依賴以下四方面來保障最終的同軸度:各配合部件在加工歷程中的工藝、工裝及配合尺寸公差請求;拆卸時對轉(zhuǎn)子地位的正確調(diào)劑;給水泵在冷態(tài)或備用態(tài)的暖泵后果與轉(zhuǎn)子兩側(cè)密封水的水溫、流量的掌握;管道對泵的銜接附加應(yīng)力。
  以上四個方面只要有一個不行,就會形成泵靜態(tài)件間碰摩的后果,所以必需逐個剖析。暖泵:因為暖泵不妥當(dāng),低溫水在泵內(nèi)形成高低分層,形成泵體變形,使葉輪密封環(huán)間隙變小或等于0。只管各國對暖泵方法、泵體構(gòu)造做了很多改良,但因為泵內(nèi)流道構(gòu)造較龐雜,仍無法做到完整清除暖泵帶來的影響。給水泵雖稱無需暖泵,但它的構(gòu)造情勢抉擇了即便不暖泵,也有影響,仍無法徹底清除啟動前泵內(nèi)水溫分層、泵體變形的困擾。
  軸封密封水:因為該泵兩側(cè)軸封采取了不接觸的問隙密封,所以在泵備用與運轉(zhuǎn)時必需注入肯定壓力與流量的密封水。筆者抉擇了最頑劣的工況(泵在備用狀況)進行剖析。泵在備用狀況或啟動前因為泵內(nèi)已注滿有肯定壓力的低溫水,其自身就有水溫分層的影響,為避免低溫水外泄(假如外泄,軸承室即進水,同時軸頸溫度降低),就必需在密封中部的孔注入比泵內(nèi)壓力高的凝水(個別為凝泵出口來的水)。這些水通過密封下部的孔返回凝水搜集箱,然而總有肯定量的水沿著間隙進入均衡腔室及吸入到泵內(nèi),極易使泵內(nèi)水溫進一步分層,狀況好轉(zhuǎn),進一步使泵體變形。同時,即便對密封水壓進行掌握,走漏進入泵內(nèi)的量不大,但間隙密封的長度遠大于接觸式機械密封,所以即便水壓不高,較低的水溫也足以使泵軸兩側(cè)密封段軸頸變形。
  轉(zhuǎn)子地位的調(diào)劑方面:作為拆卸中的一個極重要的環(huán)節(jié)就是轉(zhuǎn)子地位的最終調(diào)劑與肯定。這里須強調(diào)指出,主軸跳動、轉(zhuǎn)子跳動、泵體、密封環(huán)、導(dǎo)葉套的同軸度及軸上各配合零件與主軸的配合狀況肯定要及格。間隙配合個別掌握在H7、過盈配合為S6較適宜(葉輪配合過盈較小,它在向心力的作用下有發(fā)作松動的風(fēng)險)。只要上述任務(wù)及格,對轉(zhuǎn)子地位進行正確的調(diào)劑才顯得有意義。
  同時,有一個問題愿望引起注重,即因為葉輪與軸是過盈配合,葉輪內(nèi)孔因為開制了鍵槽后,它對軸外表的壓應(yīng)力在周向是不等的,輕易形成葉輪與軸線的垂直度發(fā)作變更。實際標明,過盈量越大,問題越突出。因為它的影響,也占去了有效密封間隙中的一部分。個別可在葉輪密封環(huán)部位測得徑向跳動0。04~0。07mm,也曾測得0。25~0。30ram,但進行火焰部分加熱是能夠得到改正的。問題關(guān)鍵是在組裝時是無法檢測的,所以要對葉輪內(nèi)孔的圓柱度、軸與葉輪配合部位的外表進行過細的檢討,不許可有凸點存在,只管是渺小的凸點也應(yīng)修改。這也是透平式芯包得以推廣的起因之一。
  綜上所述,不難得出一個論斷:僅僅依賴目前抬軸數(shù)據(jù)加上轉(zhuǎn)子在抬軸調(diào)劑后盤動的靈巧性作為質(zhì)量掌握規(guī)范是不夠的。應(yīng)片面綜合剖析,特殊是抬軸這項任務(wù)實屬于經(jīng)歷型,出入較大。  
  假如上述環(huán)節(jié)中有一處存在問題,在有限的狀況下(靜態(tài)部分間只要有0.01mm的間隙),它是不會影響盤動轉(zhuǎn)子靈巧性的,然而一旦泵投入備用,問題即會浮現(xiàn)。
  在檢修實際中,有時往往對中段處的配合狀況不作測量,根據(jù)是:從制作廠進去的不會有問題,雖有些松動但運用中確鑿未發(fā)作過因為配合松動而形成后果,因此注重不夠。
  實際上在拆卸方法上是采取立裝,各中段配合的同軸度的隨機性很大,有時就發(fā)作極其狀況,而不易被覺察。
  尤其在2#、4#中段地位,此處離軸承端較遠,如想應(yīng)用最后的抬軸來發(fā)明問題的能夠性較小,所以最終是葉輪與密封環(huán)同軸度偏向;再加上暖泵的影響,那么碰摩的發(fā)作就不難說明了。但從事先軸承的振幅來看,碰摩只是輕度的。第二次泵緊迫聯(lián)動投入運行后振動大幅回升,起因初步剖析是:在備用狀況時,因為暖泵、密封水的起因招致泵轉(zhuǎn)子在啟動初期,在原有的基本上再次發(fā)作碰摩。應(yīng)當(dāng)說,碰摩點上的正壓力是大于前次的,同時因材質(zhì)的關(guān)系,碰摩部位的間隙在短時光內(nèi)不是增大,而是更小了。這種碰摩景象是靜態(tài)部分接觸彈開的歷程,同時它將轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)子的靜態(tài)剛度,反過去再進一步加劇碰摩,其量的大小取決于靜態(tài)接觸時正壓力的大小。所以內(nèi)部景象體現(xiàn)為振動是加劇的。
  只管給水泵轉(zhuǎn)子有足夠高的阻尼系數(shù),但仍屬于高速輕載型轉(zhuǎn)子。一旦有部分碰摩發(fā)作,碰摩點的摩擦力作用在轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)的反方向上,從而迫使轉(zhuǎn)子振擺旋轉(zhuǎn),屬于自激振動類型。振擺的大小與接觸點的壓應(yīng)力成反比,振動頻率個別為工頻,它不與負荷的大小有關(guān),僅與轉(zhuǎn)速有關(guān)。同時,轉(zhuǎn)子在高速回轉(zhuǎn)時總會發(fā)作肯定的動撓度,其大小與轉(zhuǎn)速成反比,特殊是碰摩發(fā)作的切向摩擦力會使轉(zhuǎn)子陷入渦動,摩擦使動撓度增大,此時碰摩點的壓應(yīng)力就再增大,由此互相循環(huán),一直加劇轉(zhuǎn)子的渦動。就本次狀況看,碰摩發(fā)作在2#、4#級葉輪處,且4#葉輪處較重大,反應(yīng)出在吐出側(cè)振動偏大。從崩潰狀況看,磨損弧度較大,所以修前測得2、3成分非線性的增強而有所增添;正是碰摩前期較大弧度的接觸使接觸部分起了一個支承作用的起因。由此隨轉(zhuǎn)速變更的景象也就不難了解。

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